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迪普马伺服阀维修
DUPLOMATIC迪普马伺服阀维修拆装解决方法:
①养活电网电压波动。如果能加入电源调节器,则效果更好,但切不可串入自耦变压器。
②用户厂的供电线路的容量应能满足数控机床电器容量的要求。
③数控机床避免与电火花设备以及大功率的起、停频繁的设备共用一干线,以免这些设备的干扰通过供电线串入到CNC系统中。
④数控机床设备安置时应远离中频炉、高频感应炉等变频设备。一旦故障部位已找到,但手头却无可更换的备件时,可用借用办法,作为应急措施来解决。例如某一组件坏了(如与非门或触发器等),但损坏的往往只是组件中的某一路,其它几部分还是好的。而在印刷线路板的设计中,又往往只是用了组件中的一部分,没有全部用满。此时,可将没有使用的富余部分取来作为应急用。具体的作法是。
经过分析,其一台电机的实际转速高于另一电机的实际转速,使得其工作在发电状态,而中间直流环节又为很好的消耗掉这一部分能量,引得变频器中间直流环节电压过高。随着科学技术水平的不断提高,新型大功率电力电子元器件的诞生,集成电路和微机技术的应用,交流变频调速技术已日趋完善和成熟。交流变频调速系统以调速范围宽、动态响应快、调速精度高、保护功能完善和操作简单等优点,已在冶金、石化、电力、机械、民用电器等行业广泛应用。变频器在正常使用6-10年后,就进入故障的高发期,经常会出现元器件烧坏、失效、保护功能频繁动作等故障现象,严重影响其正常运行。在长期从事设备维修工作中,本人遇到过许多不同的变频器故障,在对其处理过程中。因而导致变频器中间直流环节电压过高,达至限值跳闸,因而大型变频器一般都设置过电压字处理单元。二是在多台电机拖动同一负载的情况下,由于没有负荷分配。当一台电机的实际转速超过另一电机的时机转速时,则转速高的相当于原动机,转速低的相当于发电机,亦可能引发过电压故障。三是由于变频器中间直流环节的电容寿命问题,在使用多年之后,电容容量下降中间直流环节对直流电压的调节能力下降,过电压跳闸的几率增大。而在实际应用中,第二种的因素较多。以rh精炼炉钢包台车变频器为例,其为双电机拖动同一负载,在运行过程中经常出现过电压报警故障,且经常为同一台变频器报警,经过观察,在运行过程中变频器的中间直流环节在高频时电压值较高。
在条件许可时 , 使用 互换法 可以较快地判别故障所在 , 而根据原理进行分析 , 是解决问题的根本办法。维修人员应根据实际情况 , 仔细分析故障现象 , 才能判定 故障原因 , 并加以解决。出现ALE11报警的原因有:编码器线接线错误、电机编码器故障、驱动器硬件故障。经检查由于编码器反馈线拐角地方处理的不是很好,导致接触不好,重新处理加固后驱动器正常使用。ASD-A系列以PM型AC伺服马达为主力, 控制回路采用高速数字信号处理器(DSP),可以高速、高精度地完成各种复杂控制的运算;结合现代控制理论的成果应用于交流伺服驱动系统:采用强健性控制技术,使得伺服马达的低速特性更佳,配合增益自动调整,指令平滑功能的设计。
模块损坏引起。在安川伺服驱动器维修伺服电机不启动时,容易导致此种伺服驱动器维修故障的原因有以下:控制电源未接通;主回路电源未接通;输入输出信号连接器(CN1)的端子有接线错误和遗漏;伺服电机主回路电缆、编码器电缆的接线脱落;伺服电机承受的负载过大;使用的编码器种类与Pn002=n.口X口口(编码器使用方法)的设定不同;输入信号(Pn50A,Pn50B,Pn511,Pn516或Pn590~Pn599)的分配有误;未进行伺服ON;无传感器ON(SENS_ON)指令;禁止正转侧驱动输入(P-OT)信号、禁止反转侧驱动输入(N-OT)信号保持OFF;强制停止输入(FSTP)信号保持OFF;预防性试验主要包括对设备进行检查、取气样或油样,实验项目主要包括油中溶解气体的色谱分析、绕组绝缘电阻及吸收比、绕组直流电阻检测、绝缘油检测、铁芯绝缘电阻检测和交流耐压检测等。(4)变比测量。通过变比测量,可以检查出变压器绕组匝数比的正确性、分接开关的情况和是否存在匝间短路等。(1)基于模糊理论的故障诊断法。变压器在运行中发生故障时,其故障现象、原因和机理之间存在大量的由于排中律缺失而引发的不确定性,然而通过模糊理论即可对其准确描述。该方法是在专家经验的基础上,通过隶属度函数来描述状态变量的变化规律,因此,其主观性较强。(2)基于粗糙集理论的故障诊断法。该理论是由Pawlak于1982年提出,其可对不精确、不一致、不完整等各类不完备信息进行有效分析和处理。
可以快速找到问题,解决问题,江苏变频器维修公司凌科是专业的,不信?您可以拿一些台达变频器给我们看一下。007故障的意思是初始化错误,初始化错误应该好理解吧,就像我们的电脑一样,开机只能开一半,进不去正常画面。从存储模块加载操作系统的时候没加载过去,发生了错误;分析过原因了,那611U西门子驱动器维修报007故障时怎么处理了,前面说到像电脑开机不了一样,首先我们会重启看行不行,这个也是一样,初始化错误发生后先执行复位操作,在断电,在接通电源反复几次,应该可以解决该问题了。还有就是开机时数据传输有误,FEPROM存储元件坏了。如果重启不行的话,那有可能是存储模块的问题,西门子驱动器这种故障就要外发维修了。
具体变频器维修操作方法:IGBT测试接上额定电机,送电,2)用万用表静态测量触发板上各IGBT的G,E及G,C极之间的阻抗值或者送主电源后用示波器测量触发极波形。3)断开电机,给变频器上主电源时,用示波器测量U,W对Ud0波形,检查电压测量反馈线是否断开。4)更换马达控制板施耐德ATV61/71变频器维修变频器无显示故障,故障发生的原理:变频器开关电源不动作,供控制卡电源太低。1)整流回路SCR有故障;2)电源板损坏;3)控制卡出现问题。1)确认PO,PA短接片连接正常;2)用万用表测量整流部分元件是否正常;3)用万用表测量主回路是否有540V直流电压。变频器维修过电流报警也是LS变频器的一个常见故障。此值为2;31000ENC_IS_LINEAR[0]=0,测量单元元件不是光栅尺,若是光栅尺此值为1;31020ENC_RESOL[0]=2048,电机编码器的线数,此值对光栅尺无意义;31040ENC_IS_DIRECT[0]=0,编码器没直接安装在机;修改完上述机床数据后,需做NCKRESET操作,SIN840D数控系统关机重启,使修改后的机床数据生效。这时,改轴就变为半闭环控制轴,可临时使用机床,待光栅尺修复后,将上面的机床数据改回原来的值即可。在SIN840D数控系统的操作面板出现故障时,可临时用计算机键盘替代,选择按键Toggle键NumLock关闭,关于在外连笔记本与数控系统840D传输程序时。应用串口传输软件Winpcin,网上关于此的使用方法很多,802D应用简单,机床侧参数无需设置,840D就稍微复杂些。以下是设置过程(以从笔记本向数控系统发送程序为例):先连接好串口线再打开笔记本和机床(网上说是防止烧坏串口线,半信半疑);先设置机床参数使其处于等待接收状态,点击按钮Menu——服务——接口,然后设置端口COM1,记录(RTS/CTS),传送(正常)奇偶校验(无)停止位(1)数据位(8)波特率(9600)文档格式(PC二进制格式)然后点击确定——数据输入,选择零件程序或子程序文件夹,使其接收程序文件,最后点击RS232按钮,表示机床侧已启 动准备接受文件任务;接下来需要设置笔记本侧的Winpcin软件。
打开后,点击左下角的RS232Config按钮,再点击右侧840D按钮设置接口参数,与机床侧一致,FlowControl选择Hardware,directories为空,Else为空,默认即可;然后点击右侧Save&Activate——Back,选择SendData按钮选择要传送的程序文件,扩展名与上传文件夹的扩展名一致,程序内容的前面需要加上文件头(以零件程序为例)“%_N_上传的文件名_MPF(回车);$PATH=/_N_MPF_DIR”程序结尾可加%,半年前我传送成功那次加了%;由于网上说法不一可以试试。最近很纠结,又传输试了试,就是传不上去,换了根串口线还是不行,无语了,中间系统重新装配了一次。
迪普马伺服阀维修